山西焦化厂布袋除尘器改造方案介绍 山西焦化厂改造前,本公司接到咨询电话,经沟通关于4.5m焦炉除尘系统技改问题,实恒技术人员经过现场详细调查后,发现该焦化厂焦炉除尘系统存在的问题是比较多的。首先是原设计除尘系统中除尘器存在严重缺陷,除尘器原设计为在线清灰,布袋糊袋现象严重,大部分已破损;全系统漏风率高,转换阀不能正常切换;更主要的是在焦炉加煤时,几乎是没有一点吸力,产生的烟尘是在热能产生的抬升力才能进入到除尘系统的。由此以往造成机侧炉头口烟尘外逸的现象相当严重。 由此公司技术部针对该焦化厂焦炉存在的诸多问题,我们进行了认真的研究分析,根据实际情况并制定了一套技改方案如下: 一、增加冷却阻火器:如冷却器内没有冷却板组,在设备内增加冷却板组,和除尘器设备内增加阻火装置。以下图纸为我公司设计施工的30万风量冷却阻火器施工图纸。 二、脉冲袋式除尘器的改造 1、根据设计需把现有除尘器增加高度。除尘器改为双排8室。 2、布袋除尘器改造后脉冲阀和气缸设置在**部,所有**部结构及净气室部分更换为新的钢板厚度为5.5mm,隔室板厚度为4mm。 3、因除尘器加高布袋加长,布袋尺寸160×6500mm,除尘布袋及骨架重新更换一套新的。 4、更换后过滤面积增加到5064平米,净过滤面积4431平米。 三、焦化厂除尘器改造后达到的效果 1、装煤时机侧烟尘捕集率达到 90%;2、装煤时炉**烟尘捕集率达到 99%;3、拦焦烟尘捕集率比原来提高 5%;4、除尘器净化效率达到 99.7%以上;5、尾气排放含尘浓度 <30mg/m3(根据进口含尘量确定);6、散热器出口温度 <120℃;7、经改造后全系统总阻力 ≤6000Pa;8、全系统漏风率 <3%;